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“挖”出多少“潜”才可以获得10万奖金?走到这个车间看看

“挖”出多少“潜”才可以获得10万奖金?走到这个车间看看

来源:小九直播cba    发布时间:2024-02-25 10:54:47

从炼油厂南一门进厂,右转步行3分钟,记者就来到了润滑油联
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  从炼油厂南一门进厂,右转步行3分钟,记者就来到了润滑油联合车间,遇到正在现场巡检的工艺副主任郭建新,他也是增产石蜡项目的主要负责人。

  郭建新边走边向我们介绍:车间共有4套生产装置,分别是糠醛精制、酮苯脱蜡轻油、酮苯脱蜡重油、蜡脱油装置。这些装置生产出的液体石蜡,到制蜡联合车间压块成型,就成了我们常说的石蜡产品。所以,他们车间生产的液体石蜡越多,公司石蜡产品的产量就越高。

  今年,大庆原油对咱们公司的供给量增加了3万吨,经公司和炼油厂统筹调配,可以每月增加石蜡原料1500吨,相当于每小时多2吨左右。4套装置中,糠醛精制装置属于前序装置,其他3套负责“吃”原料出产品,可其中两套已达到43岁“高龄”,放眼全厂都属于最老的,且处于高负荷运行中。这新增的每小时2吨的进料怎样分配,才能被3套装置“吃”掉?车间立即组织人员进行技术攻关,由郭建新带队,研究石蜡增产项目。

  他们深入分析装置负荷能力,采取氨压机提量、糠醛装置增加正序石蜡收率等措施,将酮苯脱蜡轻油和酮苯脱蜡重油装置的进料量每小时各增加0.5吨,将蜡脱油装置进料量每小时增加1吨。相当于我们吃饭吃到最后还剩一点时,给任何一个人都分一点,这样既能消化所有食物,每人增加负担还不是很多。

  进料量稳定了,产量上来了,按说值得高兴吧?但这个车间“不知足”,将矛头对准了收率。酮苯脱蜡轻油和酮苯脱蜡重油装置的收率都是33%,而蜡脱油装置却只有27%,这不就有“潜”可挖了吗?

  技术人员从优化蜡脱油装置工艺参数入手,经过分析测算,采取降低结晶终冷温度、调整二次溶剂温度及浆化和冷洗温度、控制溶剂中丁酮含量等措施,有效提升了产品收率。同时,为了改善机泵因结蜡输送不畅,需要频繁冲洗的问题,车间对症下药,采取二段滤机同时温洗的措施,进一步提升了装置处理量。

  一套“组合拳”下来,蜡脱油装置的石蜡收率提高了2%,达到了29%,石蜡日产量再增15吨以上。

  大平稳就是大效益,设备健康运行是首要条件。就拿真空转鼓过滤机来说,它是润滑油联合车间的重要设备,用来把原料中的蜡和油分离开。但真空转鼓过滤机属于负压系统,一旦有其他介质进入,就会影响过滤效果,威胁产品质量。

  为了实现“质效双收”,车间请检测研发企业技术人员使用红外检测仪扫查设备,对细微漏点进行封堵,安装管帽丝堵132处。同时,车间技术人员优化调整循环压力、密闭压力、滤机温洗时间,有实际效果的减少了设备中的氧含量,使设备正常运行状态尽在掌控。

  调整后的滤机负压值稳定,循环气含氧量也降低到5%以下,石蜡产品不仅产量稳定,质量也进一步得到提高。

  通过全流程的优化,润滑油联合车间各装置实现了运行最优、效益最高、成本最低,并在运行成本不断降低的情况下,达到石蜡收率最大化。尤其在3月份,炼油厂生产石蜡2.45万吨,打破装置运行43年以来的最高纪录。今年前4个月,炼油厂累计生产石蜡9.22万吨,质量合格率达100%,真正的完成了“提质”又“增效”!

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